為適應我洛陽大華重機公司產品結構的調整,滿足高可靠性液壓圓錐產品市場訂單需求,降低公司生產組織的成本和工期,生產制造部機動車間對公司的設備開展了優化改造,提升了設備的加工保障能力。
在原來的生產組織中,由于我公司裝備的3.4米立車加工精度不足,不具備加工螺紋的功能,在組織生產圓錐調整套、支撐套時均需要外協加工,因此生產組織工期長、生產成本高。生產制造部設備主管張衛強主任為解決上述問題,通過到協作單位調研、上網查詢信息資料,了解到有專業數控廠家可以進行數控化改造,但是改造成本需要2萬余元,為了降低改造成本,同時保證改造的成功,張主任提出了由數控廠家提供電器控制系統和人員培訓,生產制造部機動車間、機加車間負責機械部分設計及安裝制作的改造方案,報經公司領導確認方案可行后,開始了設備的改造工作。
經過20天的數控化改造,僅投入了7000余元的費用,6月29號3.4米立車設備調試完成具備加工螺紋功能,隨后機加車間安排操作工王洪飛開始在3.4立車上加工HPY500圓錐調整套、支撐套等零件,在作業過程中,王洪飛仔細觀察設備的各項性能,通過60個小時的工作HPY500圓錐液壓圓錐破碎機調整部的零件加工完成,經過品質保障部專檢人員對零件各項技術指標的檢測,完全達到設計要求,標志著3.4米立車數控化改造的成功。
目前經過近三個月的使用中,3.4米立車運行各項性能參數穩定,加工零部件的精度大大提升,以前需要外協加工的調整部現在完全能在公司完成加工,不僅縮短了制造工期,僅此一項每次就能為公司節省15000元的的外協加工費。生產制造部機動車間通過設備的數控化改造,提升了公司設備加工能力和經營效益,據悉生產制造部機動車間近期還有更多的設備改造提升計劃,來整體提升公司設備的加工保障能力。
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